一. 針對氟塑料離心泵功耗變大的原因分析:
1.機泵匹配不合理,改造后的泵或更換的泵,其壓力和排量比原泵都有所提高,而電動機的配用功率太小。
2.氟塑料離心泵啟動時,內部出現嚴重故障,如口環、襯套脫落或配合間隙過小。
3.電源電壓過低,電流超過額定值。
4.電動機或泵嚴重不同心,振動嚴重。
5.電動機轉子竄動,位置不正,軸頸臺階與軸瓦端面或聯軸器與油封蓋相磨。
6.卸壓套或平衡盤徑向間隙過小,偏擺過大,運轉中磨損。
7.填料壓得過緊。
8.氟塑料泵平衡盤沒打開,發生嚴重研磨,平衡回水管發燙。
9.聯軸器緩沖減震膠圈過緊,泵前竄推動電動機聯軸器與軸承封蓋相磨。
10.泵軸剛性太差,彎曲變形。
11.泵內轉子和定子部件摩擦嚴重。
12.泵出口閥門開得過大,泵壓過低,泵排量超過銘牌規定值太多,偏離工作點太多。
二.針對氟塑料離心泵功耗變大處理方法:
1.檢修或更換平衡盤。
2.檢查調整潤滑油路壓力,檢修或更換軸瓦。
3.重新放空,排凈泵內空氣。
4.進行三保作業,檢修更換損壞的零部件。
5.配合專業隊伍處理電動機故障。
6.更換聯軸器減震膠圈。
三.依據現場情況,及時采取相應措施予以處理。
1.適當控制泵壓和排量,減少電動機運行電流。
2.調整填料壓蓋松緊度。
3.調整出口閥門開啟度,使之運行在正常工況點。