一.離心泵汽蝕的原因
循環泵開車前需要用真空泵抽真空,使化工離心泵內充滿水。在抽水的過程中,從視鏡中可以看出,水中含有大量的過飽和空氣。事實上,汽蝕是一種非常復雜的現象,如果輸送的介質中富含空氣,在較低壓力下較易揮發,大大降低了吸入口狀態的真空度,汽蝕現象同樣發生,這就是離心泵氣蝕原因。循環水中氣體的來源主要有以下幾個方面:循環水在冷卻塔冷卻的過程中,夾帶了大量的過飽和空氣;吸水池中旋渦帶人的空氣;軸封漏氣。
二.離心泵汽蝕的改進措施
1.設備方面葉輪及吸人管道刷涂環氧樹脂。減小吸人管阻力,提高低壓區的壓力,可有效地防止汽蝕,故采用在葉輪和吸人管道上刷涂環氧樹脂的辦法,增加葉輪和吸入管道的光潔度,減小葉輪和吸人管道的阻力。
2.殼體采用鑄鐵焊補技術。針對殼體汽蝕損壞情況,為了節約維修費用,采用鑄鐵焊補技術。由于泵殼體材料為FCD40,同時考慮到鎳有較強的抗汽蝕性能,故選用鑄408焊條。焊接過程中,嚴格控制焊接工藝,采用小電流分段焊、斷續焊、分散焊及焊后用錘擊,以降低應力、防止裂紋,焊后以口環為基準,將殼體修復。
3.吸人室加抽氣線。泵內的空氣是由一臺真空泵通過泵頂部的一根聲50mm的管子抽出,泵吸入室口環以上、頂部以內的氣體無法抽出?;谶@種情況,采取在兩側吸人室頂部各加一根聲20mm的管子,將泵內殘留的氣體抽出。改造后,效果非常明顯,開車時,泵內已無原來的雜音,且振動明顯減小。
4.軸封改造。循環化工泵的密封原設計采用傳統的填料密封,每端有6道填料,里、外各3道,中間有水封環。其缺點是隨著泵的運行,填料對泵的磨損較大,隨之間隙增大,密封效果變差,造成空氣大量進入泵內,加重了化工泵的汽蝕。